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独山子石化:创新炼成“独”家利器
天山网讯(通讯员李志强 尼加提摄影报道)以科技之钥,破地缘之偏。居天山北麓,依奎屯河畔,从荒原戈壁到西部明珠,中国石油独山子石化公司的蜕变,科学技术创新是核心,更是力量的源泉。
国内首个实现茂金属聚乙烯薄膜专用料规模化、系列化稳定生产的企业,部分产品可以在一定程度上完成对进口同种类型的产品的等量替代,环保型溶聚丁苯橡胶新产品填补国内技术空白,实现轮胎核心材料国产化……在集团公司打造化工新材料国家级原创技术策源地的征程中,独山子石化公司冲锋在前。
2022年,独山子石化公司计划试产新材料牌号新产品4个,上半年已试产高性能聚苯乙烯GPPS-300LR和GPPS-300,包括茂金属树脂、溶聚丁苯橡胶、高性能聚苯乙烯、稀土顺丁橡胶在内的多个牌号新材料产量超过19万吨,在集团公司炼化企业中排名第一。
因具备更好的透明性和拉伸性能,茂金属产品成为高品质薄膜的重要原料。在我国,同种类型的产品大量依赖进口且价格昂贵,不少石化企业曾尝试工业化生产,但因生产难度极大,很多都不了了之。
独山子石化公司毅然扛起茂金属系列牌号产品开发攻关的大旗。从2015年项目启动,历时3个多月研发成功,填补国内高端膜料生产空白,到2017年启动开发二代茂金属产品至今,成就了如今独山子石化耀眼的增效明星。
今年4月27日,独山子石化公司技术攻关再传喜讯:利用环管技术生产茂金属聚丙烯获得成功。这在国内尚属首次。独山子石化公司在茂金属生产技术上又实现了新突破。
稀土顺丁橡胶是生产绿色高性能轮胎的重要原料,制造的轮胎具有强度高、抗湿滑性好、滚动阻力小、生热低、耐磨性能优异等特点,是制造当前流行的子午线轮胎的理想胶料。
2007年,独山子石化公司成功获得稀土顺丁橡胶立项国家重点建设项目资格,橡胶中试装置获批在独山子建设。独山子石化研究院宋玉萍博士作为项目负责人,同各方专家携手,历经无数次失败与煎熬,一步步打破技术壁垒,最终实现工业化试产。
2019年,窄分布稀土顺丁橡胶准备工业化生产,突然分子量分布变宽了。大家冥思苦想,分析排查了近两个月,终于找到症结所在,又入冬了。考虑到新产品冬季生产安全,企业决定将工业化试产推迟到来年开春。2020年4月,再次进行工业化试产时,新的问题又出现了——催化剂活性没有了,物料不反应。大家急得到处找原因,用尽各种分析手段,把所有设备、原材料、催化剂都排查了个遍,最后焦点落在溶剂油上……
2021年3月、9月,稀土顺丁橡胶成功进行了两次大规模工业化生产,产品得到下游商家的充分肯定。今年6月,第三次大规模工业化生产成功完成,实现催化剂连续稳定工业化生产技术突破。
一路走来,稀土顺丁橡胶形成从催化剂制备到橡胶合成,再到产品应用的全方位知识产权成果,成为独山子石化公司科学技术创新的宝贵财富。独山子石化公司真正的完成稀土顺丁橡胶技术自主化、水平国际化。
十二年磨一剑,一朝锋芒毕出。独山子石化公司摘下的这颗“皇冠明珠”叫低熔光学聚苯乙烯180NT,是LED灯、LED显示器的重要导光材料。此前全世界内只有一家公司能够生产。技术上受制于人,国内下游用户只能全部进口,价格昂贵。
2009年秋天,独山子石化公司新建聚苯乙烯装置开工,来自美国的两位专家皮特和兰迪信心十足,要试产工艺包里精心设计的最高端产品——低熔光学聚苯乙烯180NT。
180NT对技术和设备的参数要求极为苛刻,试产难度非常大,两位外国专家最终以失败告终。他们不死心,第二年完善了相关参数,进行部分技术改造后,还是没有成功。第三年夏天,外商免费更换了核心设备聚合反应器,仍失败了。
从2009年到2021年,无数次失败让国外专利商彻底死心,但现任橡胶部副经理的杨昌辉和他的团队始终没放弃。12年来,杨昌辉带领团队修改了几十个参数,模拟了数十次生产,光是技术和设备方案就反复讨论修改了十几次。
2021年4月,180NT的试产再次被提上日程,最终成功产出191吨180NT。由于180NT对设备的极限挑战导致老生产线机泵损坏,装置停工。但这100多吨180NT产品被投放市场后,客户纷纷反馈产品性能优异,可以替代进口。有客户甚至说:“你们生产多少,我们要多少。”
经过严格仔细论证,在独山子石化领导的鼎力支持下,最终在经过75项改造的新生产线时,试产成功。
如今,独山子石化公司正在实现科学技术创新能力显著提升、新产品研发跨越式发展、部分重点项目科研水平国内领先的道路上奋力拼搏、不断前行。
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